工作總結
發表時間:2026-03-16〔最新〕2026年污水廠運行工轉正個人工作總。
三個月轉正考核期一晃就過去了。回頭想想,最難忘的還是那些讓人睡不踏實的夜晚,和一個個從數據里摳出來的故障點。
先說上個月那場水質沖擊。那天傍晚中控室小周打電話說進水顏色發黑,我立馬調了在線監測曲線——COD從下午四點開始爬坡,到六點已經飆到1140mg/L,氨氮卻往下掉。明擺著是工業廢水偷排。當時心里一緊:生化系統要是崩了,沒個十天半月緩不過來。我趕緊做了三件事:先把進水閥門關小一半,流量從800方壓到450;然后開啟超越管線,讓高濃度水先進水解酸化池緩沖一下;最拿不準的是粉末活性炭投加量。去年有過兩次沖擊記錄,當時COD在800左右,投了15mg/L能把溶解氧穩住。這次翻倍了,投少了怕白搭,投多了又怕把泥搞崩。我直接打電話給隔壁廠的老王,他上個月剛碰上一波電鍍廢水,說他們按20mg/L投的,效果還行。我咬咬牙,按18mg/L折算,讓運行班分兩批配成漿液投加,總共320公斤。投完那幾小時,我每隔半小時就催化驗室測一次SV30,手心一直冒汗。好在凌晨兩點COD開始回落,第二天上午十點總算達標。但系統受了驚嚇,后面三天我們刻意降低了排泥量,把污泥濃度從8000提到9000,曝氣量也調低了10%,讓微生物緩緩勁。這事過后我養成個習慣:手機里存著周邊幾個廠的值班電話,關鍵時刻真能救命。
再說二沉池浮泥。這個毛病折騰了我們快倆月,下午三點到五點準時報到。老李讓我去洗出水堰,說可能是藻類堵了,洗了沒用。我又懷疑回流比不夠,調大回流,還是沒用。直到有天下午我去巡檢,路過回流泵房,覺得1號泵聲音有點悶,順手測了下電流——比早上低了5安培。趕緊查變頻器參數,輸出電壓沒變,但電網電壓顯示比額定值低了8%。原來那段時間正趕上片區工業用電高峰,電壓波動導致泵轉速下降,實際回流量少了15%。問題找到就好辦了:給控制柜加個穩壓器,再把PLC反饋調節周期從30秒改成5秒。投入不到一千塊,浮泥再沒出現過。這事讓我明白,有時候故障不在設備本身,而在它跟環境的接口上。
還有細格柵卡頓。維修班老張天天抱怨耙齒卡死,申請換大功率格柵。我翻了三個月維修記錄,發現卡頓時間點跟周邊幾個小區化糞池清掏周期高度重合——不是垃圾總量多了,是那幾天集中涌進來。我跟老張合計,在進水渠道加了一道臨時篩網,先把大塊雜物攔住;又調整格柵運行邏輯,把定時啟動改成液位差啟動,并在清掏高峰時段強制連續運行。廠里的中控系統本來就有遠程監控功能,我設了個電流報警閾值,超過正常值自動往維修群推預警。老張再也不用半夜起來捅耙齒了,六月份故障次數從七次降到兩次。
污泥濃度測不準的問題也挺典型。理論算出來該是8000,實測只有7500,差了500。我一開始懷疑污泥濃度計壞了,但比對化驗數據,濃度計挺準的。那就只剩下回流污泥管上的電磁流量計。查歷史趨勢,發現流量數據平穩,但跟泵的頻率、電流曲線不太匹配——頻率沒變,電流沒變,流量卻悄悄往下掉。我喊維修老劉拆下來一看,探頭上糊了一層黏糊糊的生物膜,估計是長期沒清洗。清理后重新標定,偏差立刻縮到30以內。現在我跟老劉約定,每月10號拆洗一次關鍵儀表。
說到新工藝,廠里新上的磁混凝沉淀單元我一直沒吃透。那個污泥回流濃度計算模型,設計手冊寫得很繞。我連著三個晚上蹲在辦公室,把進口流量、磁粉投加量、排泥量這幾個實測數據代進去,自己建了個簡單物料平衡表,總算搞明白了——其實沒那么玄乎,就是把進出的泥量算清楚,反推回流濃度。技術科長老周看了我的表,說思路對,讓我整理成操作指南,以后新員工培訓用。
當然也有短板。污泥沉降比我一直靠化驗室手工數據,有次周末化驗員輪休,我只好自己測,才發現不同人手法偏差挺大。我統計了二十組平行樣,建議科里買臺自動沉降比測定儀,已經批了,下月到貨。還有就是對磁混凝工藝還是生疏,上周進口閥門故障,我愣是沒判斷出是氣動執行器問題,還是老周過來看了一眼,說是膜片破了。看來現場經驗還得慢慢攢。
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這三個月,最感謝中控室那幫倒班的兄弟。有時候半夜數據報警,我一個電話過去,他們從被窩里爬起來去現場確認,從沒怨言。還有化驗室的小姚,每次應急加測指標,二話不說就加班。維修班的老劉、老張,教會我怎么聽聲音、摸溫度判斷故障。污水處理這活兒,一個人盯不住,靠的是大家搭把手。
轉正不是終點。后面設備老化、工藝升級、水質變化,哪樣都夠折騰。但有了這三個月打底,我知道怎么從數據里找線索,也敢在關鍵時刻下決斷了。繼續學著干唄。
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